摘要: 分析了該工程的熱水供應系統(tǒng)運行中存在的問題,認為原設計未能客觀分析現(xiàn)實情況而導致了系統(tǒng)水泵選型和補水定壓設計不合理,針對上述問題提出了改造措施,改造后系統(tǒng)運行良好。 關鍵詞: 電鍋爐 熱水供應 改造 1. 工程概況及熱水供應系統(tǒng)形式 某單位培訓中心新建一棟四層住宿樓,主要接待行業(yè)內(nèi)的國家級和地區(qū)性會議,使用率較低。該樓的房間按賓館的標準間客房設計,總床位數(shù)為80個。衛(wèi)生間洗浴熱水由自建鍋爐房供給。該熱水供應系統(tǒng)平時極少運行,只在接到會議通知后啟動,在人員入住前幾小時內(nèi)將蓄水罐溫升至55℃左右,人員入住后系統(tǒng)持續(xù)運行,保證客房24h小時的洗浴熱水供應。 2. 系統(tǒng)分析及運行狀況 2.1系統(tǒng)分析 根據(jù)建設方的要求,并考慮到該系統(tǒng)利用率較低和節(jié)約初投資及運行費用,原設計人員為該工程選用了一臺輸出熱量為175KW的電熱鍋爐(經(jīng)計算該系統(tǒng)的小時耗熱量為285KW ),備設容量為10m3蓄水罐,兩臺循環(huán)水泵,流量4m3/h,揚程20m。系統(tǒng)使用前和用水低峰時(如夜間),蓄水罐內(nèi)存儲大量熱水(設計溫度為55℃),以備高峰時連續(xù)的熱水供應。該系統(tǒng)鍋爐房與住宿樓相距約160m,鍋爐房地勢比住宿樓室外地面高8米;供回水管均為DN80的鋼管,其中熱水循環(huán)回水管為原有管道改造而成,時有漏水情況發(fā)生;系統(tǒng)冷水補水為本單位自建蓄水池供給,由一套定壓為0.35MPa的變頻供水設備提升,該設備比鍋爐房地勢低5米,間距約10米。根據(jù)測算該系統(tǒng)內(nèi)管道及水罐總蓄水量約16m3,按照初次加熱時原水溫度為12℃計算,則在理想工況(無散熱損失和滲漏損失)下,持續(xù)加熱4.6小時就可以使系統(tǒng)內(nèi)的水達到設計要求溫度。由于理想工況事實上是不存在的,實際加熱時間會根據(jù)熱損失的多少而增長。 2.2運行狀況 本工程在2002年5月安裝完工后,在兩個月內(nèi)接待了幾次會議,運行效果不理想,不能達到預定的要求。主要是:(1)系統(tǒng)初次啟動后加熱速度緩慢。不管是啟動一臺循環(huán)水泵還是兩臺循環(huán)水泵并聯(lián)運行,初次加熱時間超過10h,水罐內(nèi)溫升仍達不到預定溫度。(2)在住宿樓內(nèi)少量用水時,系統(tǒng)出水溫度較高,可基本滿足洗浴用水要求;大量用水的情況下,系統(tǒng)持續(xù)出熱水的溫度低,不能滿足洗浴要求。(3)電鍋爐自動運行狀態(tài)下,儲水罐內(nèi)溫度未達到設定要求時,鍋爐就頻繁斷電,然后又自行啟動;人工手動控制時連續(xù)加熱30分鐘后鍋爐出現(xiàn)開鍋現(xiàn)象。 3. 存在問題及解決措施 3.1循環(huán)水泵流量過小 按照鍋爐生產(chǎn)廠家提供的資料表明,該電熱鍋爐的加熱方式為間接加熱方式,鍋爐內(nèi)部自身循環(huán)水(以下簡稱爐內(nèi)循環(huán))為一次加熱介質(zhì)。由于電加熱的瞬間溫升速度快,爐內(nèi)循環(huán)水溫必須控制在80℃以下(正常情況下水溫超過85℃時開始汽化)。在熱水供應系統(tǒng)循環(huán)流量(簡稱二次循環(huán))帶走的熱量小于鍋爐一次循環(huán)水得到的熱量的情況下,該鍋爐運行只能靠間斷加熱來保證爐內(nèi)循環(huán)水溫不超標。因此,要使鍋爐不間斷加熱,就要有足夠大的循環(huán)流量、較低的進出水溫差,促使爐內(nèi)循環(huán)水得到的熱量及時被帶走。而本工程在原設計時未考慮以上因素,循環(huán)水泵流量是按照使用流量設計選用的,流量為4m3/h(兩臺泵為一用一備)。即使備用泵也同時運行,系統(tǒng)循環(huán)流量僅為8m3/h。按此流量該系統(tǒng)在理論工況下運行,鍋爐的進出水溫差為19℃。此時鍋爐內(nèi)一次循環(huán)水的最低溫度要求為74℃,如此高的一次水溫就會經(jīng)常由于超溫而自動停機。同時,由于該工程只對熱水蓄水罐和供水主干線進行了保溫,循環(huán)水管和供水支管未做保溫,系統(tǒng)的散熱損失和滲漏損損都很大。以上這些也使得系統(tǒng)實際加熱時間遠遠超過理論加熱時間。 3.2系統(tǒng)補水定壓點位置不合適且壓力過大 可以看出,該系統(tǒng)為帶循環(huán)泵的閉式系統(tǒng)。系統(tǒng)補水點壓力:PA=PD-PA~D PD---變頻供水泵出口設定壓力,為0.35 Mpa ; PD~A---D點與A點的壓力差,約為0.06Mpa ; 則,PA =0.35-0.06=0.29MPa 根據(jù)實際測量,PB <0.25Mpa 。則就有PB < PA,即循環(huán)水泵出口壓力小于系統(tǒng)冷水補水點壓力,該冷水補水點實際成為該熱水供應系統(tǒng)的定壓點。因為變頻供水泵的出水壓力(PD)只在很小范圍內(nèi)上下波動,循環(huán)水泵出水必然受到定壓點的限制,其實際循環(huán)流量遠遠小于額定流量,這也就是為什么兩臺循環(huán)泵并聯(lián)運行時的加熱時間并不是單臺泵運行加熱時間一半的原因。在資料(1)中,對帶循環(huán)水泵的閉式熱水供應系統(tǒng)形式的介紹中,補水定壓方式多為高位水箱。高位水箱補水定壓的優(yōu)點就在,因為其高度的限制就不會使系統(tǒng)承受過高的壓力且定壓波動小,循環(huán)水泵揚程只需要克服系統(tǒng)循環(huán)阻力即可。而本工程中,原設計未考慮系統(tǒng)定壓形式和定壓點實際壓力值,是造成系統(tǒng)循環(huán)不利的主要原因。
3.3改造措施 本著節(jié)約投資和減少工程施工工期的原則,對該系統(tǒng)進行了改動。(一)增加一臺給水泵,流量6.3 m3/h,揚程22m(該泵是該單位原有庫存設備,與本工程的循環(huán)泵基本匹配,可并聯(lián)運行)使其與原有的一臺泵并聯(lián)運行(建設方要求另一臺泵不進行拆除,仍為備用泵)、系統(tǒng)循環(huán)流增大到10.3 m3/h。此時,該系統(tǒng)的初次加熱理論循環(huán)次數(shù)約為3次,鍋爐進出水溫差降低為14.5℃,比原設計進出水溫差降低了23.6%。(二),改變該供熱系統(tǒng)的補水定壓點的位置(見圖二),將系統(tǒng)定壓點改在C處,增加閥門1(常關)和閥門2(常開)。這樣該系統(tǒng)內(nèi)在任何情況下都可以保證壓力均衡。(三)對該系統(tǒng)的循環(huán)回水管進行了檢修和保溫,減少了散熱損失和滲漏損失。(四)由于鍋爐本身的加熱特性決定了這種鍋爐不能進行手動控制,因此,對司爐人員進行了必要的上崗培訓,規(guī)范了管理、操作程序。 4. 結論與思考 該工程改造投入使用后效果明顯,基本解決了前述的各種問題,達到了原設計的目的,用戶也很滿意。但由于資金和時間的限制使得本工程仍然存在一些問題。(一)由于原有變頻給水泵主要供應該單位小區(qū)生活供水,其出口設定壓力不能改變,即補水定壓點的壓力不能降低,導致該工程在改造后,系統(tǒng)內(nèi)最低壓力不小于0.29MPa,就使整個系統(tǒng)處于較高承壓狀態(tài)下。(二)對于本工程這種小規(guī)模的系統(tǒng)、使用率又低,可以不設計備用水泵,只要日常做好維護和檢修工作就完全可滿足使用要求。改造過程中雖然沒有新增加投資,但事實上已經(jīng)造成了浪費。以上兩個問題雖然不是必須解決的,但如果初始設計時能考慮周到,都是可以避免的。因此,在從事此類工程設計時,不能盲目地照搬書本,而應客觀分析現(xiàn)實情況,取其利而避其弊,從而做出一個合理可行的最佳設計。
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