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長鋼公司焦化廠使用多方法進行節(jié)能降耗 |
(時間:2016-1-22 9:18:46) |
為全面完成2015年降本增效任務(wù),長鋼公司焦化廠煉焦車間一方面樹立“過緊日子”的思想,一方面制定并嚴(yán)格落實各項“過緊日子”的措施,層層分解指標(biāo),傳遞壓力,努力念好鋼市“寒冬”中的“節(jié)約經(jīng)”。 精打細算降能耗 “昨天出爐96爐,高爐煤氣消耗160萬立方米,氮氣使用量98立方米,噸焦電耗0.98度……”每天的早例會上,車間工藝技術(shù)員都要通報上一天的能源消耗情況。 煉焦車間根據(jù)自身實際在降低生產(chǎn)成本上做文章,將能源消耗作為硬指標(biāo)考核。他們利用班前會和周例會,向職工介紹節(jié)能降耗的知識和方法,增強職工的節(jié)約意識和能力,同時在三個工段廣泛開展節(jié)能降耗競賽活動。熱工工段開展了“降低高爐煤氣消耗QC攻關(guān)”活動,通過清洗高爐煤氣旋塞、疏通斜道、調(diào)節(jié)空氣量和煙道吸力,達到高爐煤氣利用最優(yōu)化。工藝工段在四個爐頂運行班組中開展了“降低氮氣使用量”競賽活動,通過班統(tǒng)計、周匯總、月結(jié)算,將氮氣消耗量與績效工資掛鉤,把氮氣用量降到最低。煙氣除塵設(shè)備是不折不扣的耗電大戶,地面除塵站風(fēng)機電機是焦化廠單臺功率最大的唯一一臺6000伏高壓驅(qū)動電機,嚴(yán)格控制電機的運行時間成為節(jié)電的關(guān)鍵。除塵站職工準(zhǔn)確地執(zhí)行出焦計劃,隨時了解出爐情況,出焦作業(yè)時開啟風(fēng)機,停止生產(chǎn)時及時關(guān)停。雖然增加了操作頻次,但節(jié)省下的用電卻讓他們樂此不疲。 自主維修壓支出 裝煤推焦車煤箱下的余煤回收料斗損壞,一直向出爐平臺上漏煤,如果聯(lián)系生產(chǎn)廠家維修,需要等待很長時間,還要支付大筆維修費用。對此,煉焦車間不等不靠,主動承擔(dān)任務(wù)。 此前大家都沒有接觸過余煤回收料斗,不懂得它的工作原理。此后車間便組織青年技術(shù)骨干開展難題攻關(guān),通過查閱圖紙和相關(guān)資料,現(xiàn)場拆卸,對每個零件進行分析研究,逐步掌握了余煤回收料斗的機械結(jié)構(gòu)原理,找出了維修的關(guān)鍵點,對料斗破損襯板進行焊接、連接口做密封處理。經(jīng)反復(fù)試驗,成功修復(fù)了余煤回收料斗并投入使用。在接下來的工作中,職工們積極行動,發(fā)揮聰明才智,比如熱工工段回收報廢的焦?fàn)t煤氣下噴管,經(jīng)過拆卸、清洗,用二拼一或三拼一的方法,修復(fù)組裝出20套下噴管,讓它們“再次上崗”;爐頂運行組職工把漏氣的舊風(fēng)管收集起來,拆去破損的漏氣部分,把剩余部分用鋼管一節(jié)一節(jié)地連接起來重復(fù)使用,每月可少領(lǐng)新風(fēng)管五盤。 從細節(jié)做起,從小事做起,煉焦車間不僅完成了降本增效任務(wù),更重要的是培養(yǎng)了職工勤儉節(jié)約的好習(xí)慣,形成了人人講節(jié)約、班班比降耗的良好風(fēng)氣。
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