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錦西石化公司三項(xiàng)優(yōu)化措施降耗提效 |
(時(shí)間:2014-2-24 9:11:02) |
錦西石化公司通過對(duì)蒸餾裝置實(shí)施換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、減壓抽真空系統(tǒng)改造和減壓轉(zhuǎn)油線改造三項(xiàng)優(yōu)化升級(jí)措施,消除裝置隱患,提升運(yùn)行水平。截至2月18日,這個(gè)公司南、北蒸餾裝置經(jīng)優(yōu)化后,平穩(wěn)運(yùn)行近100天,原油換熱終溫、常壓爐效率、輕油收率和總拔收率等多項(xiàng)指標(biāo)好于以往,優(yōu)化效果顯著。 以往,錦西石化南蒸餾裝置換熱網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)換熱終溫305攝氏度,但由于加工原油變化、換熱器結(jié)垢等原因,裝置換熱終溫為298攝氏度,造成部分熱量損失,增加了裝置能耗。 為達(dá)到節(jié)能降耗的目標(biāo),錦西石化邀請(qǐng)行業(yè)專家,對(duì)換熱網(wǎng)絡(luò)制定科學(xué)優(yōu)化方案。去年9月至11月裝置檢修期間,公司對(duì)換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,新增加10臺(tái)新?lián)Q熱器,增加換熱面積,在45臺(tái)換熱器上應(yīng)用超聲波除垢技術(shù)。優(yōu)化后,換熱終溫進(jìn)一步提高,在降低燃料消耗的同時(shí),循環(huán)水消耗量和二氧化碳排放量也進(jìn)一步降低。 同時(shí),優(yōu)化改造后,裝置采用蒸汽噴射器加液環(huán)真空泵組合抽真空工藝,代替原有蒸汽噴射泵抽真空和減頂油氣空冷片冷卻的傳統(tǒng)抽真空模式,有效解決了由于抽真空效率低導(dǎo)致減壓系統(tǒng)深拔能力不足、總拔收率較低的問題。改造后,減壓塔頂真空度提高,減壓爐燃料消耗降低,裝置總拔收率提高1%,經(jīng)濟(jì)效益顯著。 此外,技術(shù)人員還對(duì)減壓轉(zhuǎn)油線進(jìn)行重新選型設(shè)計(jì),整體更換,選用低速轉(zhuǎn)油線,使轉(zhuǎn)油線在爐出口由四路合成兩路,兩路再并成一路后進(jìn)入減壓塔。減壓轉(zhuǎn)油線改造后運(yùn)行良好,減壓塔進(jìn)料流量及溫度穩(wěn)定可控,抗腐蝕性增強(qiáng)。
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